產(chǎn)品與解決方案/PRODUCT AND SOLUTIONS
少用電 用好電 再生電 存儲電 防爆電
解決方案
高壓變頻器在混鐵爐除塵風(fēng)機上的應(yīng)用
1 引言
河北興華鋼鐵有限公司煉鋼廠有一座600噸混鐵爐,混鐵爐擔負著煉鋼廠2座轉(zhuǎn)爐的提供鐵水任務(wù),高爐鐵水注入鐵水罐,經(jīng)鐵路運輸至混鐵爐區(qū)域。兌鐵時天車吊起鐵水罐兌入混鐵爐,鐵水在混鐵爐內(nèi)保溫,在轉(zhuǎn)爐需要鐵水時傾動混鐵爐,將鐵水注入鐵水包中,供給轉(zhuǎn)爐。混鐵爐的煙塵嚴重污染環(huán)境。而混鐵爐的頂兌鐵給混鐵爐的兌鐵除塵煙罩安裝帶來一定的困難。即使勉強安裝其除塵效果也不理想。而且鐵水由鐵水罐兌入混鐵爐的同時,漂浮在鐵水表面鐵渣也一同倒入混鐵爐內(nèi),使得混鐵爐內(nèi)鐵水液面位置爐襯耐火材料腐蝕嚴重,降低了爐襯的使用壽命。所以生產(chǎn)中要求控制鐵水的含渣量。
混鐵爐系統(tǒng)主要用于調(diào)節(jié)高爐連續(xù)生產(chǎn)和轉(zhuǎn)爐斷續(xù)生產(chǎn)的節(jié)奏,是調(diào)節(jié)高爐煉鐵和轉(zhuǎn)爐煉鋼的緩沖帶?;扈F爐設(shè)有一個兌鐵口和一個出鐵口,混鐵爐兌鐵或出鐵時,高溫的鐵水會同空氣發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),產(chǎn)生大量的煙氣。為改善現(xiàn)場環(huán)境,降低污染,節(jié)約除塵成本,需要對混鐵爐的兌鐵、出鐵進行除塵。該除塵設(shè)施配置Y4-73NO.235D除塵風(fēng)機一臺(配套電機功率800kW),混鐵爐除塵風(fēng)機在生產(chǎn)過程中需要不同風(fēng)量來適應(yīng)混鐵爐兌出鐵工藝要求,為降低除塵成本,需對除塵風(fēng)機進行調(diào)速控制。河北興華鋼鐵煉鋼廠領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過對比,通過招標方式選購了新風(fēng)光電子科技股份有限公司生產(chǎn)的JD-BP38型高壓變頻器對風(fēng)機進行調(diào)速控制?;扈F爐除塵風(fēng)機高壓變頻器于2014年4月份調(diào)試完畢投入運行,至今已穩(wěn)定運行一年多。
2混鐵爐生產(chǎn)概述
混鐵爐采用側(cè)面兌鐵技術(shù),兌鐵時混鐵爐在“0”位。在混鐵爐出鐵口下設(shè)置鐵水罐車軌道一條,并設(shè)軌道衡稱量出爐鐵水重量。由于考慮到混鐵爐檢修或故障,以及混鐵爐本身的容量不足,部分高爐鐵水罐將直接從高爐鐵水罐翻入轉(zhuǎn)爐鐵水罐。
(1)兌鐵操作:當高爐鐵水罐車被火車運到混鐵爐區(qū)域以后,由混鐵爐區(qū)域行車吊將鐵水罐吊到混鐵爐一側(cè)準備兌鐵。此時,兌鐵操作工通過兌鐵操作臺操作兌鐵門開蓋卷揚機正向運行,將兌鐵門打開,再操作在待機位的兌鐵小車正向運行至混鐵爐的兌鐵門處,將兌鐵槽口插入兌鐵門,同時兌鐵側(cè)的兩個除塵閥門打開。行車吊在兌鐵小車就位以后就通過兌鐵槽將鐵水兌入混鐵爐。兌鐵結(jié)束后,行車吊將空罐吊回,兌鐵操作工操作兌鐵小車反向運行移至待機位,再操作兌鐵門開蓋卷揚機反向運行,關(guān)閉兌鐵門,同時兌鐵側(cè)兩個除塵閥門關(guān)閉。整個兌鐵過程結(jié)束。
(2)出鐵操作:當轉(zhuǎn)爐需要鐵水時,混鐵爐鐵水罐車操作工操作鐵水罐車運行到混鐵爐下的出鐵軌道衡上,同時出鐵側(cè)的除塵閥門打開,混鐵爐操作工通過出鐵操作臺將混鐵爐傾動到出鐵位,把爐內(nèi)鐵水倒入鐵水罐車上的轉(zhuǎn)爐鐵水罐中,同時軌道衡的大屏幕上顯示鐵水罐車內(nèi)的鐵水重量,在達到重量預(yù)定值時,出鐵操作工把混鐵爐搖回”0”位?;扈F爐鐵水罐車操作工操作轉(zhuǎn)爐鐵水罐車運行到吊罐位,由行車吊將轉(zhuǎn)爐鐵水罐吊至脫硫站鐵水罐車上脫硫或直接兌入轉(zhuǎn)爐吹煉,出鐵側(cè)除塵閥門關(guān)閉。整個出鐵過程結(jié)束。
(3)除塵風(fēng)機工藝要求:
河北興華鋼鐵煉鋼廠混鐵爐,當混鐵爐既不兌鐵也不出鐵時不需要風(fēng)量,維持風(fēng)機低轉(zhuǎn)速;當混鐵爐工作時,一個兌鐵口兌鐵需要風(fēng)量43萬m3/h;一個出鐵口出鐵需要風(fēng)量28萬m3/h。
兌鐵:由一臺100t天車完成,每罐兌鐵時間為4-6min。
出鐵:混鐵爐出鐵30罐/班,每天三班,每班八小時,單罐出鐵時間2-3min,傾倒鐵水時間周期約為12 min。
4 改造項目現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)
4.1現(xiàn)場電機技術(shù)參數(shù)
除塵風(fēng)機電機參數(shù)如下表1所示。電機安裝現(xiàn)場如圖1所示。
表1 三相異步電機技術(shù)參數(shù) | |||
型號 | YKK630-6 | 額定電壓 | 10kV |
額定功率 | 800kW | 額定頻率 | 50Hz |
功率因數(shù) | 0.86 | 接法 | Y |
額定電流 | 57.3A | 額定轉(zhuǎn)速 | 989r/min |
生產(chǎn)廠家 | 蘭州電機有限責任公司 |
圖1 除塵風(fēng)機電機
4.2 JD-BP38-800F 高壓變頻器技術(shù)參數(shù)
選用新風(fēng)光電子科技股份有限公司生產(chǎn)的風(fēng)光牌JD-BP38-800F 高壓變頻器(800kW/10kV)對除塵風(fēng)機進行改造,高壓變頻器技術(shù)參數(shù)如下表2所示。
表2 JD-BP38-800F 高壓變頻器技術(shù)參數(shù) | |||
變頻器容量(kW) | 800 | 模擬量輸入 | 0~5V/4~20mA,任意設(shè)定 |
適配電機功率(kW)(kW)(kW) | 800 | 模擬量輸出 | 兩路0~5V/4~20mA可選 |
額定輸出電流(A) | 58 | 加減速時間 | 1—32000s |
輸入頻率(Hz) | 45~55 | 開關(guān)量輸入輸出 | 可按用戶要求擴展 |
額定輸入電壓(V) | 10000V(-20%—+15%) | 運行環(huán)境溫度 | 0~40℃ |
輸入功率因數(shù) | >0.95(>20%負載) | 貯存/運輸溫度 | -20~70℃ |
變頻器效率 | 額定負載下>0.98 | 冷卻方式 | 強迫風(fēng)冷 |
輸出頻率范圍(Hz) | 0~120 | 環(huán)境濕度 | <90%,無凝結(jié) |
輸出變頻分辨率(Hz) | 0.01 | 安裝海拔高度 | <1000m,高海拔降額使用 |
過載能力 | 105%連續(xù),150%允許1分鐘。 | 防護等級 | IP20 |
5風(fēng)光公司高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)技術(shù)特點
風(fēng)光牌JD-BP37/38系列高壓變頻器以高速DSP為控制核心,采用無速度矢量控制技術(shù)、功率單元串聯(lián)多電平技術(shù),屬高-高電壓源型變頻器,其諧波指標小于IEEE519-1992的諧波標準,輸入功率因數(shù)高,輸出波形質(zhì)量好,不必采用輸入諧波濾波器、功率因數(shù)補償裝置和輸出濾波器;不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,可以使用普通的異步電機。具體來說,風(fēng)光高壓變頻器除具有一般普通變頻器的性能外,還具有以下突出特點:
(1)采用高速DSP作為中央處理器,運算速度更快,控制更精準。
(2)飛車啟動功能。能夠識別電機的速度并在電機不停轉(zhuǎn)的情況下直接起動。
(3)完整的工頻/變頻自動互切技術(shù)?,F(xiàn)在的高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)一般設(shè)置工頻旁路切換柜,變頻器發(fā)生故障時能使高壓電機轉(zhuǎn)至工頻運行,旁路切換有手動旁路和自動旁路切換兩種型式,手動旁路需人工操作,適應(yīng)于無備用裝置或不重要的運行工況,自動旁路可在變頻器發(fā)生故障后直接自動轉(zhuǎn)換至工頻運行。新風(fēng)光公司提供的自動旁路切換柜,不僅可實現(xiàn)變頻故障情況下自動由變頻轉(zhuǎn)換至工頻運行狀態(tài),還可實現(xiàn)在變頻檢修完畢后由工頻瞬間轉(zhuǎn)換至變頻運行的功能,整個轉(zhuǎn)換過程不會對用戶設(shè)備的運行造成任何影響。
(4)旋轉(zhuǎn)中再啟動功能。運行過程中高壓瞬時掉電3s內(nèi)恢復(fù),高壓變頻器不停機,高壓恢復(fù)后變頻自動運行到掉電前的頻率。
(5)線電壓自動均衡技術(shù)(星點漂移技術(shù))。變頻器某相有單元故障后,為了使線電壓平衡,傳統(tǒng)的處理方法是將另外兩相的電壓也降至與故障相相同的電壓,而線電壓自動均衡技術(shù)通過調(diào)整相與相之間的夾角,在相電壓輸出最大且不相等的前提下保證最大的線電壓均衡輸出。
(6)單元直流電壓檢測:實時顯示檢測系統(tǒng)的直流電壓,從而實現(xiàn)輸出電壓的優(yōu)化控制,降低諧波含量,保證輸出電壓的精度,提升系統(tǒng)控制性能,并可使保證運行維護人員實現(xiàn)對功率單元運行狀況的全面把握。
(7)單元內(nèi)電解電容因采取了公司專利技術(shù),可以將其使用壽命提高1倍。
(8) 散熱結(jié)構(gòu)設(shè)計合理,單元串聯(lián)多重化并聯(lián)結(jié)構(gòu),IGBT承受的電壓較低,可以有較寬的過壓范圍(≥1.15Ue),設(shè)備可靠性更高。
(9) 具備突發(fā)相間短路保護功能。如果由于設(shè)備原因及其他原因造成輸出短路,此時如果變頻器不具備相間短路保護功能,將會導(dǎo)致重大事故。變頻器在發(fā)生類似問題時能夠立即封鎖變頻器輸出,保護設(shè)備不受損害,避免事故的發(fā)生。
(10) 限流功能:當變頻器輸出電流超過設(shè)定值,變頻器將自動限制電流輸出,避免變頻器在加減速過程中或因負載突然變化而引起的過流保護,最大限度減少停機次數(shù)。
(11) 故障自復(fù)位功能:當變頻器由于負載突變造成單元或是整機過電流保護時,可自動復(fù)位,繼續(xù)運行。
6混鐵爐除塵風(fēng)機變頻控制方案
整個混鐵爐工作過程為間斷式工作方式。在兌鐵、出鐵期間,煙塵量大,除塵風(fēng)機需在高速或者中速狀態(tài)運行;其他時間,煙塵量較小,風(fēng)機抽風(fēng)量相應(yīng)降低,風(fēng)機降速運行;周而復(fù)始。通過變頻調(diào)速器對混鐵爐處于非兌鐵、出鐵期間電機自動降速運行,從而達到節(jié)能減排的目標。
通過目前已有的DCS系統(tǒng)調(diào)節(jié)變頻器頻率來調(diào)節(jié)除塵風(fēng)機風(fēng)量。利用DCS對變頻器進行啟動、停機、調(diào)速等控制,并可在DCS上顯示變頻器的運行數(shù)據(jù)和當前狀態(tài),實時監(jiān)控系統(tǒng)運行。操作方面,有遠程控制和本地控制兩種控制的方式,這兩種控制方式可提高系統(tǒng)的安全性能。變頻器包括一臺內(nèi)置的PLC,用于柜體內(nèi)開關(guān)信號的邏輯處理,以及與現(xiàn)場各種操作信號和狀態(tài)信號(如RS485)的協(xié)調(diào),并且可以根據(jù)用戶的需要擴展控制開關(guān)量,增強了系統(tǒng)的靈活性。利用高壓變頻器根據(jù)實際需要對除塵風(fēng)機進行變速運行,既保證和改善了工藝,又達到節(jié)能降耗的目的和效果。
為了保證除塵系統(tǒng)的可靠性,變頻器裝置具有工頻旁路裝置,當變頻器發(fā)生故障停止運行時,電機切換到工頻下運行,這樣可以保證生產(chǎn)除塵要求,提高了整個系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性。
7除塵風(fēng)機主回路方案
為了最大限度地提高設(shè)備的利用率,使變頻發(fā)生故障時也能保證風(fēng)機的正常運行,從而保證生產(chǎn)。保留原有工頻液阻啟動系統(tǒng),保留電機綜合保護裝置(工頻時投入)。采用一拖一手動工/變頻切換方案。在變頻器發(fā)生故障時,能手動切換到原來的工頻液阻啟動方式,保證除塵風(fēng)機繼續(xù)運行。系統(tǒng)手動旁路柜一次回路如圖2所示。
圖2 手動旁路柜一次回路
旁路柜中,共有3個高壓隔離開關(guān),為了確保不向變頻器輸出端反送電,K2與K3采用電磁互鎖操動機構(gòu),實現(xiàn)電磁互鎖。當K1、K3閉合,K2斷開時,電機變頻運行;當K1、K3斷開,K2閉合時,利用液阻柜啟動電機工頻運行,此時變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。
旁路柜必須與上級高壓斷路器DL連鎖,DL合閘時,絕對不允許操作旁路隔離開關(guān)與變頻器輸出隔離開關(guān),以防止出現(xiàn)拉弧現(xiàn)象,確保操作人員和設(shè)備的安全。為了實現(xiàn)變頻器故障的保護,變頻器對用戶開關(guān)DL進行連鎖,一旦變頻器故障,變頻器聯(lián)跳DL。工頻旁路時,變頻器應(yīng)允許DL合閘,撤消對DL的跳閘信號,使電機能正常通過DL合閘工頻啟動。
選擇變頻系統(tǒng)時,不投入液阻柜;只有選擇工頻狀態(tài)時液阻柜啟動才有效。
8混鐵爐除塵風(fēng)機變頻改造效果
高壓變頻器設(shè)備于2014年4月初正式投入運行,至今運行良好。變頻器使用方便,可靠穩(wěn)定,維護量小。除塵風(fēng)機根據(jù)生產(chǎn)工藝按需調(diào)節(jié)風(fēng)量,電機運行電流大大降低,改造達到了預(yù)期目的。
8.1節(jié)能計算
混鐵爐現(xiàn)場直接根據(jù)出鐵口、兌鐵口的開關(guān)狀態(tài)來控制變頻器的轉(zhuǎn)速,變頻器預(yù)設(shè)3個速度,根據(jù)現(xiàn)場所需風(fēng)量不同自動調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速。
表3 變頻器控制調(diào)節(jié)風(fēng)量情況 | |||
速度 | 變頻器頻率 | 風(fēng)量 | 運行情況 |
低速(1) | 15Hz | 14.m3/h | 既不兌鐵,也不出鐵 |
中速(2) | 30 Hz | 28萬m3/h | 一個出鐵口出鐵 |
高速(3) | 45 Hz | 43 m3/h | 一個兌鐵口兌鐵 |
根據(jù)變頻器的運行記錄,統(tǒng)計風(fēng)機在一天中各速度段的運行時間,得到如下運行數(shù)據(jù):
各速度段變頻器的輸入功率為:
P1=1.732×10.15×3.27×0.97=55.76kW
P2=1.732×10.15×10.13×0.97=172.74kW
P3=1.732×10.14×29.70×0.97=505.96kW
則使用變頻器后一天風(fēng)機所消耗的電能為:
55.76×8+172.74×5.5+505.96×10.5=6708.73kW·h
電價按0.45元計算,整個系統(tǒng)按照一年運行300天計算,則一年的電費為:
6708.73×0.45×300=90.5678萬元
如果不使用變頻器,電機始終工頻運行,則一年的電費為:
P=1.732×10.13×49.5×0.8=694.79kW
694.79 kW×24h×300d×0.45=225.112萬元
節(jié)約電費約為:134.5441萬元
8.2變頻改造對設(shè)備的好處
(1)在工頻狀態(tài)下,除塵風(fēng)機啟動后電動機按額定轉(zhuǎn)速運行,在整個生產(chǎn)過程風(fēng)機始終處于滿負荷狀態(tài),造成很大能源的浪費。變頻改造后,在非兌鐵出鐵期時,電機運行在低速階段。
(2)工頻狀態(tài)下,由于風(fēng)機持續(xù)高速下運行,風(fēng)機電動機的軸振動幅值常常高于正常的震動幅值,導(dǎo)致電動機的軸瓦使用壽命縮短。不但增加了維修費用,而且還大大增加了設(shè)備故障率。使用變頻器后可有效減少設(shè)備振動,減少磨損,降低了設(shè)備維護費用。
(3)在變頻器沒有安裝以前高壓電機采用直接啟動,變頻改造以后,變頻器拖動電機從0.5Hz軟啟動,啟動電流不超過額定電流,不僅讓風(fēng)機開停機極為方便;還減小了啟動時對電機、風(fēng)機及整個除塵系統(tǒng)的沖擊,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。
9結(jié)束語
在河北興華鋼鐵煉鋼廠領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,混鐵爐除塵設(shè)備改造達到了預(yù)期目的。除塵風(fēng)機系統(tǒng)的投入使用不僅有效地改善了混鐵爐作業(yè)時造成的揚塵污染,給現(xiàn)場操作工創(chuàng)造了良好的工作條件,降低了除塵系統(tǒng)運行的成本,而且響應(yīng)了國家節(jié)能減排及保護環(huán)境的號召。